这也是团队人为设计的“故障程序”,目标是测试“极光8C”,在真实工况下的应急响应能力。
而极光8C的表现也颇为出色。
姿控系统在1.9秒内,完成推力补偿,推力偏差稳定在0.3%,完美达成指标要求!
升空18分钟左右,助推器按预设程序分离。
分离时,相对速度约1.1米/秒,捆绑结构应力,仅为设计值的88%!
这意味着,量产型拼接工艺,完美通过验证!
升空20分钟内左右,团队启动了“通信链路干扰”故障测试。
问题也就出在了这里。
跨系统数据交互延迟,突然从0.07秒,飙升至0.7秒,导致芯级姿态,出现0.8°波动。
虽经应急调整恢复稳定,但已偏离最优轨迹。
此后,芯级持续飞行至150公里亚轨道高度后,团队启动回收程序。
并在此阶段启动,“回收姿态偏移”故障。
然而,受此前通信延迟影响,姿态矫正响应延迟,拉长至3.2秒。
最终,芯级着陆偏差达7.8秒。
助推器着陆偏差,分别为6.5米、6.9米。
均未达到≤6米的精度要求。
最终,团队复盘后,给出的结论是:试飞全程无硬件损伤,芯级与助推器均成功回收!
动力系统、箭体结构等核心部件,性能均达设计要求!
22个监测模块,传回99%核心数据。
但跨系统协同延迟,与回收精度两项指标,未满足测试要求。
通过回传的核心数据分析,团队已初步锁定两个核心问题。
其一,跨系统通信瓶颈。
量产型箭体,新增了12个通信接口后,数据传输优先级优化不足,导致高频数据并发时,链路产生拥堵。
延迟从设计值的0.05秒,暴增至0.7秒。
其二,故障响应链路冗长。
团队发出的应急指令,需经地面测控中转,较箭载自主响应,多耗时1.2秒,导致回收姿态校正之后。
结合上述种种数据,此次极光8C试射,只能判定为“部分成功”。
虽然有点可惜,但团队也得到了最宝贵的实况故障试错数据,并锁定了针对性技术优化方案。
即升级通信链路时序校准算法,新增“核心指令优先传输”机制,将跨系统延迟,压缩至0.06秒以内。
同步开发箭载自主应急系统,故障响应无需地面中转,将响应时间,压缩至2秒以内。
同时,此次试射,也成功过验证了重型火箭,核心部件的量产工艺可行性。
不论是模块化拼接的箭体结构,还是量产线出品的发动机,在真实飞行与故障冲击下,性能稳定性完美达标,彻底摆脱了“手搓火箭”的定制化桎梏!
这背后,极光和星光,在“精密智造”领域,长期以来积攒的技术底蕴、工艺沉淀,以及全链条供应链整合能力,起到了核心的支撑作用!
总之,此次试射,算得上是收获斐然~
也正是这种“小步快跑、主动试错、猛猛挥霍”的研发逻辑,使得“极光星网”团队,得以在短短三年时间内,实现跨越式技术突破!
当然,在2018年,极光二号发射成功之前,团队长达七年有余的技术沉淀,同样也是至关重要的一环。
哪有什么凭空而来的技术飞跃,有的只是长期沉淀后的厚积薄发罢了。
接下来,继续埋头狂奔就完了~
曙光就在眼前~